Hiệu quả của một đề tài
Sản xuất đồ sứ dân dụng ở Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu. Ảnh: Ngọc Trâm
Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu tiền thân là Xí nghiệp gạch men sứ Long Hầu được thành lập năm 1992 chuyên sản xuất các loại sứ vệ sinh, sứ dân dụng bằng lò nung tuynel. Hiện nay, Công ty Cổ phần gạch men sứ Long Hầu cũng như các doanh nghiệp khác trong Khu công nghiệp Tiền Hải sử dụng lò tuynel đều đã sử dụng triệt để khí nóng thải ra ở lò nung dẫn đi sấy mộc, sấy khuôn và sấy nóng môi trường. Thậm chí, lượng khí này còn được dùng làm giàn sấy mộc trên có lò khu zôn nung để tận dụng không khí nóng bức xạ qua nóc lò và thành lò. Như vậy, Công ty đã tiết kiệm được một lượng nhiên liệu đáng kể để sấy mộc và sấy khuôn sản phẩm. Tuy nhiên, lượng tiêu hao nhiên liệu ở các nhà máy vẫn còn ở mức cao và vấn đề đặt ra đối với Công ty là làm sao để giảm được tiêu hao nhiên liệu đem đốt trực tiếp cho vòi đốt trong khi lượng khí mỏ đang dần cạn kiệt và không ổn định về áp suất cấp, chất lượng khí như hiện nay.
Trước thực trạng đó, kỹ sư Đặng Đình Tích, Phó giám đốc Công ty CP gạch men sứ Long Hầu cùng đồng nghiệp đã nghiên cứu thực hiện đề tài “Tận dụng nhiệt thải chân ống khói lò nung tuynel để sấy nóng không khí cung cấp cho hệ thống vòi đốt áp lực nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong sản xuất gốm sứ”. Dựa trên lý thuyết và tính toán thực hiện, ông và đồng nghiệp đã lựa chọn ống dẫn không khí là ống Inox có chiều dày ống 3mm, đường kính ống 30cm, chiều dài ống chạy trong buồn thu hồi nhiệt phụ thuộc vào khả năng lấy nhiệt của không khí ra tới vòi đốt bằng cách đến khi nào hạ được nhiệt độ khối lò từ 5000 C xuống 2000 C. Ông cũng chọn quạt cao áp có lưu lượng > 810 m3 không khí/giờ để cung cấp lượng không khí cần thiết cáp cho vòi đốt. Thay đổi vòi đốt từ vòi Injektor tự cấp không khí cháy sang vòi đốt áp lực (cấp không khí cưỡng bức bằng quạt cao áp).
Để sấy nóng không khí cấp cho hệ thống vòi đốt, Công ty đã tiến hành thử nghiệm hai lần, Lần một, đưa hệ thống ống vào trong nóc lò nung tại ôn làm nguội gồm 15 ống, đường kính 60 mm và dùng quạt cao áp thổi không khí ngoài trời chạy qua đường ống. Không khí được bức xạ nhiệt nóng lên và ra ngoài đường ống đo nhiệt độ đạt 1500 C cấp vào vòi đốt để pha trộn với nhiên liệu. Kết quả theo dõi trong 2 tuần thấy nhiên liệu đốt giảm được 15 – 20 m3. Tuy nhiên, sản phẩm ra lò bị nứt gió không sử dụng được do bị thay đổi chế độ nung trong lò tuynel. Trên cơ sở rút kinh nghiệm lần thử đầu, Công ty xác định phải tìm cách để tận dụng nhiệt thải ra của lò nung để sấy nóng không khí cấp cho vòi đốt mà không ảnh hưởng tới khí động học, chế độ nung của lò. Công ty cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm gốm sứ thủy tinh (Viện vật liệu xây dựng Hà Nội) để thực hiện đề tài.
Sau khi khảo sát, đánh giá, Công ty và tư vấn quyết định lấy nhiệt thải từ ống khối để sấy nóng không khí mà không ảnh hưởng đến trở lực của ống khói. Phương án thi công bao gồm 2 đợt. Đợt 1: Ống đường kính 200 mm, vật liệu Inox dày 3mm chạy trong buồng thu nhiệt 2 tầng, dài 20 m và dẫn tới vòi đốt. Kết quả nhiệt ra đo thực nghiệm đạt 750 C. Đợt 2: Mở cao thêm buồng thu nhiệt, ống đường kích 200 mm, vật liệu Inox dày 3 mm chạy trong buồng thu nhiệt 3 tầng, dài 30 m và dẫn tời vòi đốt, kết quả đo thực nghiệm đạt 950 C. Qua quá trình thử nghiệm, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật, các quy trình vận hành lò và theo dõi thấy rằng lượng nhiên liệu tiêu hao của lò nung chỉ còn 75 m3 khí mỏ/giờ so với khi chưa áp dụng tiến bộ mới là 90 m3 khí mỏ/giờ.
Việc nghiên cứu, ứng dụng đề tài tận dụng nhiệt thải chân ống khói dẫn vào lò nung tuynel để sấy nóng không khí cung cấp cho hệ thống vòi đốt áp lực đã tiết kiệm cho Công ty mỗi năm trên 356 triệu đồng. Đồng thời, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt là đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt khí mỏ hiện nay và tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.
Ngọc Mai
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam